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创新路上奋勇前行

记者宋莹莹通讯员黄洁

他在检修行业一线兢兢业业工作三十多年,一丝不苟地对待每一次的大中小修,将看似重复的事用心做好;他积极发挥“传帮带”作用,毫无保留把技能传授给同事,带出多名技术能手;他参与了30多个项目的技改工作,逐个破解制约生产的难题和瓶颈,为公司生产安全稳定运行提供了保障。他就是江苏井神股份机电工程分公司制盐分厂技术员王军。

多年来,凭借着勤学苦练、潜心钻研、精益求精的精神,王军在各类岗位技能大赛、青工技能比赛中名列前茅,多次被评为淮安市技术能手、青年突击手等光荣称号。

刻苦钻研

技术改造的能手

1989年,王军进入江苏淮安热电厂锅炉车间,作为检修班班长,他完成了淮2台35T链条炉的调试、验收工作,并带领全班同事独立完成了十余次锅炉的大小修工作。当时锅炉检修其他工种都是请外面的工程队协助检修,王军迎难而上,刻苦钻研,带领全班攻克检修技术壁垒,编制工作计划,独立完成检修工作,解决了多级摆线针轮减速机检修难点,掌握了炉排检修找正的绝招,为企业节省近10万元的费用。

锅炉二次风机使用双列滚珠轴承,承载力轻,抗震动性能低。为解决这一问题,王军广泛查找资料,和工程技术人员商讨,并多次和生产厂家联系,对锅炉的二次风机进行了技术改造,使用相同外径、内径和宽度的双列滚柱轴承,承受住高温高压高转速的现场环境。设备的运行周期由原有的三个月延长至三年,极大提高了机组运行的稳定性。每年产生直接效益6万元,间接创造效益上百万元。

突破瓶颈

解决困难的好手

1994年,王军调到淮安盐化总厂制盐分厂工作。制盐分厂设备新、工艺新、工人新,但由于设备设计的缺陷,工艺融合度不高,许多新工人技术及操作不熟练。针对这些问题,王军组织培训班,提升工人技术水平,并同工程人员一道对设备进行了工艺改造,使该厂第二年就达产达效。同时,对于制盐设备超负荷、磨损、腐蚀的情况,他摸索研究出定期检修维护的工作流程,随时了解设备动态,及时发现异常情况,及时处理,从而延长设备使用寿命。有次循环泵出现故障,王军连续15天吃住在工厂,仔细观察,分析故障源,最终解决了问题。

由于食盐加的碘价格高,为降低成本,公司成立攻坚组,研究碘的工业化制作。当时国内生产碘酸钾,只能用实验室制法,一次只能生产十几斤。王军带领攻坚组经过制作安装和多次试验,终于将碘酸钾的生产由实验室制法变为工业化生产,创国内第一,为公司带来丰厚利润。

言传身教

检修行业的高手

2003年,王军来到制盐包装厂工作。他自学了缝包机设备结构概况及检修要点,并学以致用改造了生产皮带,对ABB堆码机器人生产线提出了自己的技术整改意见。实施之后,生产线得以稳定运行,皮带硫化接头的技术难题也被成功攻克。

除了积极完成公司布置的检修任务,王军还为公司其他单位提供检修支持及技术指导,帮助他们解决了离心机震动和经常断丝等问题。公司热电、制盐、盐硝、包装等生产现场,经常可见王军奔波的身影。他把每次工作都当做个人经验积累的宝贵机会,把保质保量地完成任务当作目标,把竭尽全力解决技术难题当作工作准则,为公司生产安全稳定运行提供了保障,得到了领导和同事们的一致认可和赞许。

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