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操作机前的“点子大王”

记者杜勇清

通讯员杨晶晶傅民

吴春焦出生于1988年,是一名身材魁梧的“80后”,人称“大块头”。自2007年进入富士康科技集团以来,他在铣削加工岗位一干就是11个春秋。11年间,他从学徒到技师,从“技术能手”到“点子大王”,是富士康科技集团“十大杰出之星”,获得过江苏省“五一劳动奖章”。今年“五一”国际劳动节,他再获殊荣,被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”。

“大块头”敢打敢闯。2007年6月,吴春焦从徐州机械中专毕业,同年9月来到具有富士康“黄埔军校”之称的富士康(昆山)培训中心,学习传统铣削加工技术。彼时,正值富士康科技集团在淮安投资建厂不久,急需人手。培训期间获得“优秀学员”称号的吴春焦,主动请战离开昆山,自告奋勇奔赴淮安,成为淮安富士康的一员。时至今日,直属主管董波提到吴春焦,很是佩服:“我做了他7年主管,见证了他的快速成长,这份成长,源于他的刻苦勤奋。七年间,他把所有的休息日,全部用在了操作机台上,从未有过只言片语的抱怨。”

“大块头”能征善战。2009年3月的一个早晨,吴春焦像往常一样提前半小时到岗,将需要加工的急件拿到机台,准备开始一天的铣削制作。然而,就在当天,吴春焦突然发现,传统的加工方法是单件毛料加工,加工起来不仅浪费时间,而且常常出现夹子变形、精度不高现象。这一发现,让吴春焦来了精神:“这些问题,难道不能破解?”此后,同事们注意到,站在机台前的吴春焦,有空就拿着几块废料反复比划、琢磨,调整、固定、校正、打磨、更换铣刀,反复折腾。正当大家百思不得其解的时候,一个惊人的结果呈现了面前。“经他一捣鼓,机台上的材料不但没有变形,也没有出现蹦角现象,精度也比单件加工高出了好几倍。”同事王璐璐说,吴春焦的发明创造,很快被整个集团推广应用,极大提升了铣削加工精度和生产效率。“别看他身材魁梧,四肢发达,头脑却并不简单。”王璐璐回忆,2012年,吴春焦在做车床切割时察觉到,原有的切断刀在清角及处理端面不平的物料时,操作起来非常困难,且刀片极易磨损,每片价值70元的刀片,通常在加工大约20件工件后,就基本无法继续使用,必须及时更换。随后,吴春焦开始多方搜集和研究相关资料,最终选定碳化钨材质的下脚料,对切断刀加以改良,成功推出了单片成本只有10块钱的自制切断刀。这种刀片不仅能进行外圆小于30mm的切断加工,还可以进行小槽及端面加工,最关键的是刀片磨损骤然减少,每年可为企业节省成本2.5万元。

“大块头”助人为乐。去年,同在车间的刘某上班后,脸色苍白,精神萎靡不振。刘某一反常态的状况,被细心的吴春焦看出了端倪。起初,吴春焦以为,刘某可能只是遇到了什么烦心事,心情不好,导致情绪低落。然而,20多分钟后,吴春焦注意到,站在机台前劳作的刘某开始身体发抖,摇摇欲倒。出于担心,吴春焦立即将刘某的情况向车间主管作了报告,并驱车将刘某送往医院,不仅自掏腰包为刘某垫付了医药费,忙前忙后为刘某办理了住院手续,还寸步不离陪在刘某病床前,当起了义务护工。直到两天后,刘某的身体逐渐恢复,刘某远在外地的家人也陆续赶来,吴春焦这才离开医院,重返工作岗位。事后,刘某的家人专程走进富士康集团,向吴春焦表达谢意,吴春焦却说:“相亲相爱,相互关心,同事之间,原本就该这样。”

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